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钢铁高炉全干式布袋除尘原理跟除尘工艺生产影响
【一】、高炉干法袋式除尘原理
由荒煤气主管来的荒煤气经支管进入低压单机布袋除尘器的下部箱体,经气流分布器进行机械分离后,荒煤气向上经除尘滤袋过滤,微细粉尘附着在除尘滤袋外表面,净煤气通过除尘滤袋汇集到上箱体,经净煤气支管、主管进入热风炉等各煤气用户使用。当过滤时间后,随着除尘滤袋表面的粉尘的增加,除尘器阻力在上升。当阻力上升到数值时微机控制系统发出清灰信号,出口支管气动阀和上卸料器自动关闭,电磁脉冲阀开启。分气缸氮气经喷吹管从袋口喷入,除尘滤袋扩张,除尘滤袋外表面的粉尘被抖落下来,落入上灰斗,较后一个电磁脉冲阀喷吹结束,除尘器继续保持静止状态,使筒体内较细的粉尘有一个静止沉降的过程。此后出口支管气动阀和上卸料器开启,除尘器进入正常过滤状态,同时下卸料器开启经给料机,完成一个箱体的清灰过程。上述过程中各个阀门的开启与关闭,单箱体相对粉尘浓度的测试,都由PLC系统控制。这样周而复始的工作,荒煤气净化。
清灰程序进行到某室清灰时,先关闭上卸料器和净煤气支管气动阀,脉冲清灰工作,除尘滤袋清灰;此时,给料机和下卸料器依次开启,中间灰斗的粉尘经给料机排出,当中间灰斗的粉尘排空后,给料机和下卸料器关闭;当脉冲清灰过程结束,经过使箱体内的粉尘沉降后,上卸料器、气动阀开启,除尘滤袋进入正常过滤,上灰仓的粉尘经上卸料器进入中间灰斗。这样完成了一次排灰过程,周而复始收集的粉尘不断排出,含尘煤气充分的过滤。除尘自动控制系统袋式除尘自动控制系统由计算机控制系统、电气控制系统及仪表控制系统构成,辅以现场手动操作,具有国内水平。整个自动化系统由控制系统和两层通信网络构成。
高炉煤气干法除尘技术是近十几年来兴起的高炉煤气净化技术,其主要依靠脉冲除尘器对粉尘的过滤作用,来净化高炉煤气。
【二】、干法除尘工艺对高炉生产的影响
虽然干法除尘工艺已成熟稳定的应用在我国的大小高炉上,产生了较好的经济和环境效益,但国内相关企业在应用干法除尘工艺后出现管网系统煤气管道及附属设备腐蚀失效等问题,给高炉生产带来影响。
济南钢铁高炉干法除尘系统运行半年后,补偿器、低温煤气管道多处腐蚀出现漏点,漏点分布范围广且长度约50mm~100mm。现场测得管道平均壁厚约6.2mm~7mm,腐蚀已比较严重。
莱钢高炉管网中不锈钢波纹补偿器腐蚀严重出现线状裂口,部分波纹补偿器寿命较短仅5个月。另外TRT机组叶片上附着大量氯化铵积盐,造成机组振动严重,影响机组正常运行。煤气管道钢制排水器钢板腐蚀严重,管壁减薄至1mm~3mm,局部锈蚀漏水严重影响煤气系统正常运行。
唐钢5座400m³级高炉的煤气系统均发生不锈钢波纹补偿器腐蚀。管道壁上堆积和附着大量氯盐,严重时堵塞管道、炉窑格子砖等使炉窑效率降低。其它钢铁企业均报道过高炉应用法除尘工艺后,煤气管网中管道、法兰、排污管焊缝处及TRT叶片均出现不同程度腐蚀,给生产均带来影响。通过以上案例可得出高炉煤气管道系统腐蚀状况基本相同。腐蚀部位多集中在波纹管补偿器、焊缝处、阀门及管道底部等部位。对煤气管网正常运行及下游用户均产生影响。